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技術(shù)文章

高溫高壓減溫減壓裝置


新一代蒸汽減溫減壓裝置是我公司數(shù)十年的設(shè)計(jì)、制造經(jīng)驗(yàn),總結(jié)國內(nèi)傳統(tǒng)技術(shù)的基礎(chǔ)上,吸收了國外先進(jìn)技術(shù)進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)而成。
本裝置主要用于供熱系統(tǒng),可對電站或工業(yè)鍋爐以及熱電廠等外送來的蒸汽的壓力,溫度降低到用戶所需要的蒸汽參數(shù)。上海申弘閥門有限公司主營閥門有:減壓閥(組合式減壓閥,可調(diào)式減壓閥,自力式減壓閥
減溫減壓裝置根據(jù)需要分為減溫減壓裝置、減溫裝置、減壓裝置。按照蒸汽參數(shù)的高低又可以分為中溫中壓、次高壓和高溫高壓減溫減壓裝置。

蒸汽減溫減壓裝置產(chǎn)品應(yīng)用

1、熱點(diǎn)聯(lián)產(chǎn)熱網(wǎng)集中供熱。
2、電站或工業(yè)鍋爐以及熱電廠。
3、熱點(diǎn)交換站或換熱器蒸汽井口。
4、溴化鋰制冷機(jī)組蒸汽動力入口。
5、石化、輕紡、造紙、制藥、食品等生產(chǎn)工藝設(shè)備動力及用熱。

性能特點(diǎn)

1、結(jié)構(gòu)緊湊,采用法蘭對接,安裝及維護(hù)保養(yǎng)簡便。
2、噪音低(小于等于75dB)低于國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。
3、操作靈活,可根據(jù)不同要求任意設(shè)定參數(shù)。
4、功能強(qiáng)大,并可根據(jù)用戶要求進(jìn)行功能擴(kuò)展。
5、控制精度高,運(yùn)行平穩(wěn),調(diào)節(jié)靈敏,可有效**靜差影響。
6、可根據(jù)用戶生產(chǎn)工藝要求,進(jìn)行減溫加濕。
 用途

減溫減壓裝置配上相應(yīng)的工業(yè)自動化儀表盤(即熱控柜),可對電站或工業(yè)鍋爐以及熱電廠等處輸送來的一次(新)蒸汽壓力P1、溫度t1進(jìn)行減溫減壓,使其二次蒸汽壓力P2、溫度t2達(dá)到生產(chǎn)工藝所需的要求。WY系列減溫減壓裝置及其熱控柜廣泛用于電站、輕坊、石化等行業(yè)。

結(jié)構(gòu)特點(diǎn)

WY系列減溫減壓裝置由減壓系統(tǒng)(減溫減壓閥、節(jié)流孔板等)、減溫系統(tǒng)(高壓差給水調(diào)節(jié)閥、節(jié)流閥等)、**保護(hù)裝置(**閥、止回閥)等組成,主要特點(diǎn)如下:

1、采用減溫減壓閥,使整套裝置的長度大大縮短,減少了占地面積,降低了工程投資。

2、減溫減壓閥內(nèi)設(shè)有節(jié)流網(wǎng)罩,增強(qiáng)減溫水的霧化效果,保護(hù)了閥座及閥體,延長了閥門的使用壽命,同時(shí)也降低了裝置的噪音。

3、溫度調(diào)節(jié)系統(tǒng)采用高壓差給水調(diào)節(jié)閥,既減小了閥門內(nèi)的泄漏量,也省去了裝置傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)中的給水分配閥的回水支路,方便了裝置的布局。

4、同一口徑的高壓差給水調(diào)節(jié)閥有不同的流量系統(tǒng)Cv值可供選擇,使溫度調(diào)節(jié)系統(tǒng)的調(diào)節(jié)靈敏度及**度大大提高。

5、減溫減壓閥、給水調(diào)節(jié)閥配用直行程執(zhí)行機(jī)構(gòu),去除了傳統(tǒng)的杠桿鉸鏈機(jī)構(gòu),減少了中間環(huán)節(jié)的空行程,進(jìn)一步提高了調(diào)節(jié)系統(tǒng)的靈敏度及**度。

6、減溫減壓閥、給水調(diào)節(jié)閥配用氣動薄膜式執(zhí)行機(jī)構(gòu),滿足了特殊用戶的需要,具有充分利用能源的優(yōu)點(diǎn)。

 

主要性能指標(biāo)

1、進(jìn)出口蒸汽壓力P1≤3.82MPa(39kgf/cm2),溫度T1≤450℃。

2、出品流量Q:減溫減壓裝置出口流量Q的變化范圍為10%Q-100%Q,在此范圍內(nèi)調(diào)節(jié)比較理想若有特殊要求,可與本廠技術(shù)部協(xié)商另定。

3、出口蒸汽壓力P2。

出口蒸汽壓力P2的調(diào)節(jié)**度不低于2.5級,誤差不大于±0.04MPa

4、出品蒸汽溫度T2

出口蒸汽溫度T2的調(diào)節(jié)**度不低于2.5級,誤差不大于±4℃

蒸汽減壓閥為什么不穩(wěn)定 
蒸汽減壓閥壓力頻繁超范圍波動,甚至,穩(wěn)壓調(diào)節(jié)功能喪失,一直是供熱工程中極為普遍的問題。經(jīng)過長期觀察發(fā)現(xiàn),其中很主要的一個(gè)原因,并非是閥門本身,而是系統(tǒng)中冷凝水侵入所致。通過對減壓結(jié)構(gòu)及其相關(guān)作用的研究,由于閥門自身結(jié)構(gòu)的特點(diǎn),閥內(nèi)冷凝水積滯是必然的。對減壓閥工作原理的每個(gè)細(xì)節(jié)的分析發(fā)現(xiàn)冷凝水對閥門的穩(wěn)壓調(diào)節(jié)功能具有破壞性。系統(tǒng)冷凝水的分離和排除,即*大程度上保證正常干度的蒸汽的供給,是減壓裝置、穩(wěn)定工作的關(guān)鍵。由此提出了減壓裝置設(shè)計(jì)的基本要求及相關(guān)措施。同時(shí),更要認(rèn)識到,減壓裝置z工作的直接對象大都是受壓容器。“超壓”對設(shè)備的工藝溫度、產(chǎn)品質(zhì)量及設(shè)備的自身**構(gòu)成直接威脅,須引起高度重視。
從運(yùn)行人員那里聽到這樣一種反映:??在國產(chǎn)的減壓閥質(zhì)量不行,后級壓力經(jīng)常穩(wěn)不住,壽命太短,使用不久,就不起作用了。由于減壓閥的失控,導(dǎo)致**閥泄壓發(fā)出刺耳的嘯叫。這不僅僅是浪費(fèi)能源,而且直接影響了設(shè)備的**運(yùn)行。有些單位使用了進(jìn)口閥,使用不久,上述問題照樣出現(xiàn)。
通過對大量失控裝置的調(diào)查(當(dāng)然,不排除有閥門本身存在的問題),一個(gè)共同的現(xiàn)象是閥內(nèi)普遍存有大量積水,其中不乏是才用不久的新閥,而且系統(tǒng)設(shè)計(jì)上均未采取冷凝水有效排除的措施。試驗(yàn)證明:將這些冷凝水排除之后,大部分閥門均可投入正常運(yùn)行,從中得到啟示:冷凝水是否就是造成減壓裝置失控的主要原因?通過思考,明確了研究方向,**,要了解減壓閥自身構(gòu)造上是否有沉積冷凝水的可能?什么部位?**,要解決冷凝水對穩(wěn)壓調(diào)節(jié)功能是否具有破壞性的作用?
1 減壓閥的結(jié)構(gòu)與冷凝水積滯的可能性
應(yīng)該講,減壓閥是一種較為復(fù)雜的閥門,結(jié)構(gòu)繁雜,閥內(nèi)套閥(一只閥中有二只功能截然不同的導(dǎo)閥和主閥)必須詳細(xì)地來了解一下他們的結(jié)構(gòu)和相關(guān)作用。以目前*常用的國產(chǎn)Y43H系列活塞式減壓閥和進(jìn)口的導(dǎo)閥型減壓閥為例,進(jìn)行對比介紹。
1.1 主要結(jié)構(gòu)及相關(guān)區(qū)別
從圖中可以看出,無論國產(chǎn)還是進(jìn)口,結(jié)構(gòu)雖然有所不同,但都是由調(diào)節(jié)彈簧組件、導(dǎo)閥組件、主閥組件及調(diào)節(jié)通道四大部分組成的。
1.1.1 調(diào)節(jié)彈簧組件和導(dǎo)閥組件:除了導(dǎo)閥的閥芯形狀的區(qū)別外(一個(gè)是錐臺,一個(gè)是球體)相差無幾。
1.1.2 主閥組件:結(jié)構(gòu)上完全相反
國產(chǎn)主閥的閥芯布置在閥座的下面,進(jìn)氣方向?yàn)榈瓦M(jìn)高出,呈橫S形;
進(jìn)口主閥的閥芯布置在閥座的上面,進(jìn)氣方向?yàn)楦哌M(jìn)低出,呈反橫S形。
1.1.3 壓力調(diào)節(jié)通道(圖1中的α、β、γ,圖2中的a、b、c)布置形式不同
國產(chǎn)閥壓力調(diào)節(jié)通道都預(yù)置在閥體內(nèi)部(內(nèi)置式),進(jìn)口閥壓力調(diào)節(jié)通道都是用銅管連接在閥體外面(外置式)。
1.1.4 β通道和b通道的功能區(qū)別
國產(chǎn)β通道是從導(dǎo)閥的環(huán)形汽腔直接通向下面的活塞氣缸上腔,只有連接的功能。
進(jìn)口b通道是從主供汽通道分流連接到下游出口的閥體上(一個(gè)很細(xì)的孔),這個(gè)通道作用很特殊,它不僅僅與主隔膜下腔形成壓差,有助于主閥膜片的運(yùn)動,同時(shí)也能排走一部分余壓蒸汽及冷凝水到下游出口管段,更有利于主閥的迅速關(guān)閉。

一、 
安裝 
1. 減壓閥安裝時(shí),閥前必須安裝過濾器,過濾器濾網(wǎng)應(yīng)選用60目以上不銹鋼網(wǎng); 
2. 減壓閥前應(yīng)安裝疏水閥,用來排除管道中的冷凝水,減壓閥后的管路如有向上拐彎的情況時(shí),也必須在低處安裝疏水閥。 
3. 減壓閥前后應(yīng)跨接旁通閥(接在過濾器之外),旁通閥管路應(yīng)低于減壓閥。 二、 
調(diào)試 
1. 減壓閥前后壓差應(yīng)≥0.2MPa; 
2. 減壓閥內(nèi)介質(zhì)為蒸汽時(shí),開始調(diào)試前應(yīng)先開旁通閥排除管道中的積水,然后通入蒸汽,等整個(gè)閥門都已經(jīng)變熱后,再緩慢擰動*上部的調(diào)整螺栓調(diào)整閥門; 
3. 對于通徑≥DN65的減壓閥,調(diào)整前應(yīng)先開啟旁通閥,使閥后壓力接近所需要的壓力值,再關(guān)閉旁通閥,調(diào)整減壓閥。這樣可避免因閥后壓力突然變化而引起閥瓣頻跳(有反復(fù)的咔嗒聲)以致?lián)p壞閥瓣密封面。 
三、 
減壓閥使用中易出現(xiàn)的問題 
1. 閥后不過氣或壓力達(dá)不到需要值。原因是: 
1.過濾器不能有效過濾雜質(zhì),使閥門中的小過氣孔(反饋孔)堵塞,導(dǎo)致過氣量偏小難以使活塞推開主閥瓣; 
2.旁通管路高于減壓閥,其中的雜質(zhì)落入減壓閥中,堵塞了小過氣孔; 
3.減壓閥兩端的法蘭與管路相連接時(shí)所用的墊片被帶壓蒸汽吹入小過氣孔造成堵塞。 4.因突然收到高溫蒸汽作用,使得活塞環(huán)膨脹過大,產(chǎn)生漲塞。 
5.因管道中沒有安裝疏水閥,使得進(jìn)口或出口管路中的積水被氣流吹入活塞上部,導(dǎo)致活塞上部壓力偏低,難以推開主閥。 2. 閥前后壓力相同(不減壓)。原因是: 
1.過濾網(wǎng)孔徑偏大,不能有效過濾管道中的雜質(zhì),使雜質(zhì)或墊片等卡在主閥瓣密封面處造成泄漏; 
2.閥門在調(diào)試前沒能有效預(yù)熱,溫度突然升高使活塞環(huán)膨脹率過大,導(dǎo)致活塞上下運(yùn)動不靈活,阻塞了主閥瓣的上下移動,無法進(jìn)行減壓和調(diào)壓。 
3.活塞環(huán)發(fā)生卡阻,使活塞不能在缸筒內(nèi)上下靈活移動。 4.調(diào)節(jié)螺栓向下壓縮量過大,導(dǎo)致膜片疲勞失去彈性。 3. 閥后壓力不穩(wěn)定。原因是: 
1. 管道中沒有安裝疏水閥,管道中凝結(jié)水過多,積存在閥體內(nèi)腔中導(dǎo)致壓力不穩(wěn)定。 2. 減壓閥通徑選擇不合適,輸入蒸汽量與消耗蒸汽量相差過大。

訂貨須知:

一、①WY系列蒸汽減溫減壓裝置產(chǎn)品名稱與型號②口徑③是否帶附件以便我們的為您正確選型④使用壓力⑤使用介質(zhì)的溫度。
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定公司的型號,請
型號直接向我司銷售部訂購。

三、當(dāng)使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們的閥門公司專家為您審核把關(guān)。如有疑問:請來電咨詢:我們一定會盡心盡力為您提供上等的服務(wù)。與本產(chǎn)品相關(guān)論文:減壓閥裂紋檢修

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